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机械网-小吨位起重机转向器异响原因及改进方案

发布时间:2021-10-22 06:33:31 阅读: 来源:检测厂家

故障现象

某型号小吨位起重机底盘常见故障之1是转向器产生异响。据统计,该异响主要表现为以下4种情况:1是向左边转向至某个角度范围时异响,2是向右边转向至某个角度范围时异响,3是两侧转向至某个角度范围时异响,4是提多发动机转速至1定范围时异响。转向器异响严重影响驾驶员驾驶的安全性和舒适性。

转向器结构

该小吨位起重机采取整体式转向器,其内部为循环球式结构,主要由转向螺杆、阀芯、扭杆、转向螺母、转向器壳体等组成,如图1所示。循环球式结构转向器的主要作用是助力、下降输出转速、改变传动方向、减弱轮胎传递到转向盘的冲击力。

缘由分析

根据故障现象和转向器结构,分析异响产生的主要缘由是:在起重机转向进程中,当转向液压油在转向器油道中的紊流到达1定强度,或当转向器遭到外力冲击时,转向器中的转阀与扭杆等相干零件之间产生共振,从而产生异响。

改进方案

根据转向器产生共振的缘由分析,我们决定对产生共振影响最大的转阀阀芯进行改进,以消除共振或减小振幅、到达消除异响的目的。为此,我们提出以下3种改进方案。

(1)减小转阀阀芯直径

在转阀基本结构保持不变的情况下,适当减小转阀阀芯直径,行将原30mm直径改成28mm。减小转阀阀芯直径后,加深油槽深度。

副油口磨削角度由原来的12°改成20°,副油口长度由原来的16mm改成8mm。通过改进上述结构,改变了油液在阀体内部的活动方向和活动速度。转阀结构如图2所示。

(2)增大转阀阀芯直径

在转阀基本结构保持不变的情况下,适当增大转阀阀芯直径,行将原30mm直径改成35mm,并增设浮动套小儿癫痫,将整体式转向阀改成浮动式转向阀,如图3所示。

(3)增加O形圈阻尼值

改进现有转阀阀芯阻尼圈,行将原O形圈加密封环结构改进为单1O形圈结构(如图2所示),并增大O形圈的阻尼值。

改进效果

根据以上3种改进方案分别生产转向器,并在有异响的小吨位起重机上进行实验,结果以下:依照减小转阀阀芯直径方案,和按增大转阀阀芯直径并增设浮动套方案生产的转向器,安装在有异响的小吨位起重机上进行实验,转向器异响均明显减小,但仍有轻微异响白癜风能不能吃蒜。依照改进O形圈阻尼值方案生产的转向器,安装在有异响的小吨位起重机上进行实验,转向器异响完全消除。

依照改进O形圈阻尼值方案再生产5个转向器,分别安装在5台有异响的小吨位起重机上继续进行实验,转向器异响均得到消除。尔后小吨位起重机上正式改用该方案生产的转向器,再未出现转向器异响。之前有异响的小吨位起重机更换改进的转向器后,也再未出现转向器异响。

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